隨著頂管機破土而出,緩緩抵達接收井,中交一航局三公司負責(zé)施工的??谑信R空經(jīng)濟區(qū)水系整治工程I期一標段結(jié)束兩年奮戰(zhàn)時光,圓滿完成全線頂管施工任務(wù)。細雨如絲間,一條肩負使命的“南海巨龍”輕拂塵土,安然入夢。
??谑信R空經(jīng)濟區(qū)水系整治工程是海南省“六水共治”重點項目,建成后將為保證美蘭機場和臨空地區(qū)的排洪安全提供有力的支撐,助推海南自貿(mào)港建設(shè)。其中一標段頂管工程路徑總長3675米,結(jié)構(gòu)形式為3排內(nèi)徑4.0米的混凝土管節(jié),為國內(nèi)最大直徑圓形頂管,單次頂進距離最大625米。頂管施工過程中,穿越粘土、中粗砂、生物碎屑巖、高嶺土等交錯變化的復(fù)合地層,施工困難可見一斑。
“大直徑、長距離、深覆土,三個顯著特點無疑是增加了施工難度。”2022年6月開工之初,項目經(jīng)理高艷松就深知其中的困難。面對局內(nèi)沒有任何可借鑒經(jīng)驗的工程,項目團隊只能邊施工邊解題。
施工前期平穩(wěn)有序,就在大家以為一切都順利推進時,困難出現(xiàn)了。在頂管頂進3號至2號井時,突遇多粘土和砂地質(zhì)條件,受大直徑管節(jié)“加持”,頂進單節(jié)管節(jié)出泥漿量約為150立方米,兩節(jié)管的泥漿量就可以填滿1個標準游泳池,僅本段施工就需要安裝600多節(jié)標準管節(jié),處理泥漿工作顯得尤為棘手。
“讓太陽曬、用生石灰固化、加絮凝劑,效果還是欠佳。”物設(shè)部部長宋廣震跑遍了??谑懈鞔笫袌?,終于找到一種可以處理泥漿的設(shè)備。“通過板框壓濾機來降低泥漿的含水率,達到外運要求后再處理泥漿就容易多了。”聽聞宋廣震的介紹,項目團隊豁然開朗。經(jīng)過反復(fù)試驗,項目團隊最終決定增加兩臺板框壓濾機,通過砂石分離機分離、沉淀池沉淀、板框壓濾機的綜合處理方式來處理廢棄泥漿。“這樣不僅我們解決了這個老大難,也為環(huán)境保護出了一份力。”
一波剛平,一波又起。“老谷,螺旋出土機出渣口涌水嚴重,我們控制不住了。”聽聞施工受阻,項目總工程師谷占朋匆匆趕到現(xiàn)場。此刻,頂管正穿過富水砂層,施工中出現(xiàn)大量涌水,導(dǎo)致機頭前端原有的土體狀態(tài)很難有效保持穩(wěn)定,出現(xiàn)噴涌、地表塌陷問題。
就在谷占朋陷入沉思之際,洗手池邊的水龍頭讓他心生一計。“既然水龍頭可以有閥門控制,那么螺旋出土機也可以加一個!”在與項目班子成員驗證之后,他們決定安裝可旋轉(zhuǎn)實現(xiàn)開閉的閘閥。不過,新的問題隨之而來,“有些地段多是沙子、粘土,遇到涌水情況閘閥就堵死轉(zhuǎn)不動,像是遇到了克星。”
經(jīng)過為期兩天的討論交流,項目團隊在比對所有閥門的優(yōu)缺點后,最終選擇可拆卸的多重變徑蝶閥,“蝶閥較為靈活,這樣通過控制閥門閉合實現(xiàn)動態(tài)控制流量,不光保證作業(yè)安全,還能降低地表沉降風(fēng)險。”谷占朋在看到頂管順利行進后,如釋重負。
隨著頂進距離的拓長,軌道電瓶車出渣速度成為影響施工進度的關(guān)鍵。“受空間限制,頂管越往前頂進一米,土方運輸便難上一步。”施工員王時雨感慨道。為了讓這條“生命線”高效運轉(zhuǎn),項目團隊聯(lián)合總部部門,共同研發(fā)出“頂管運土車舉升移位系統(tǒng)”。“這就好比立體雙層的停車庫一樣,在頂進400米到600米段,可提升土方運輸效率達30%,這施工效率是杠杠的啊。”王時雨笑著說。
5月7日,項目全線頂管施工任務(wù)全部完成。雨霽天晴時,那條于地下穿行的“南海巨龍”漸漸沉寂下來,雖然它不曾有何言語,但洞口的那束光卻詮釋了這段關(guān)于智慧、勇氣和堅持的故事。(朱夢瑤 安然)
責(zé)任編輯:趙睿
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